“我想離開浪浪山”一句樸素的話,道出了人們突破困境、尋求新可能的深切企盼。創(chuàng)新創(chuàng)效的突破口在哪?答案就在生產(chǎn)現(xiàn)場。在龍鋼公司生產(chǎn)一線,就有這樣一群“破山者”,他們不做等待指令的“小妖怪”,而是以“小切口”創(chuàng)新撬動“大范圍”應(yīng)用,敢于向難題亮劍,善于用巧思破題,以實干創(chuàng)效益。
卡關(guān)!效率低?刀桿一改造,孔型加工“輕松干”
車間內(nèi),車床的轟鳴聲持續(xù)不斷。“這K5孔型加工真是塊難啃的硬骨頭。”機加班班長郭磊鑫說著話,手上的操作卻絲毫未停。原來,K5孔型為特殊的矩形孔型,使用普通孔型樣板刀加工,不僅效率低,稍有不慎還會導(dǎo)致廢槽,成為生產(chǎn)中的棘手難題。
“這樣不是長久之計,咱們能不能試著改造刀桿,改用數(shù)控車床加工,不僅解放人力,還能提高加工精度。”專題研討會上,車工專業(yè)技師助理常鵬飛針對這一瓶頸問題,提出新的思路。
“這個主意靠譜!”郭磊鑫第一個表示支持。他們迅速行動,通過查找圖紙精準確定K5孔型的深度參數(shù),接著利用線切割切除影響刀具軋槽加工的部位,最后根據(jù)K5孔型槽底寬度,將刀桿前端改為與刀頭寬度一致的長條形,從而實現(xiàn)K5孔型數(shù)控加工。
當質(zhì)檢員完成檢驗,為合格產(chǎn)品刷漆的瞬間,車間里頓時響起歡呼聲。刀桿改造后成效顯著,單副K5成品軋輥加工時長縮短至1個半班,成品合格率提高至95%,且操作人員可同時兼顧多臺設(shè)備,不僅降低了人員勞動強度,還大幅提升了作業(yè)效率,年可創(chuàng)效約5萬元。
卡殼!擰不動?工具一出手,螺栓秒“歸位”
“班長,這螺帽又‘卡殼’了!”軋機維修工孫曉強放下扳手,說話的聲音帶著幾分焦灼。這已經(jīng)是本周第三次出現(xiàn)軋機底座螺栓緊固不到位的情況了。
裝配班班長解冬當即戴上油手套俯身檢查,剛碰到螺桿表面,一層細密的鐵屑便混著油污簌簌落下,順著螺紋紋路細細摸索,幾處凹槽里出現(xiàn)細微的毛刺。“吊運軋機的時候沒對準底座卡槽吧?”他看著遙控天車,語氣篤定,指尖輕點變形的螺紋,“軋機磕碰讓螺紋受了損傷,加上鐵屑這些雜質(zhì)嵌在紋路里,螺帽自然擰不下去。”
“換螺桿肯定不現(xiàn)實,得想個辦法從根源上解決問題。”解冬召集班組骨干在現(xiàn)場開起了討論會。“螺紋碰撞變形固然是關(guān)鍵,但只要這些鐵屑、油污的‘病灶’不除,早晚還得復(fù)發(fā),必須得標本兼治。”
“要不咱們試試自制一套專用板牙修復(fù)工具?”解冬突然提議。說干就干,他立刻找來機加班班長衛(wèi)青泉商議方案。兩人一番琢磨后,決定選擇與螺栓相匹配的螺帽,參照機加板牙的設(shè)計原理,在螺帽內(nèi)銑出排屑槽,并在螺帽上焊接兩個便于握持的手柄,一套簡易板牙修復(fù)工具初具雛形。
首臺下線軋機修復(fù)現(xiàn)場,孫曉強蹲在軋機旁專注操作。專用板牙修復(fù)工具在螺桿上平穩(wěn)推進,鐵屑、油污紛紛落下,原本磨損的螺紋漸漸恢復(fù)規(guī)整。“班長,旋合長度提升到65mm,現(xiàn)在這螺帽順溜得很。”他直起身匯報道。此舉有效提高軋機穩(wěn)定性,為生產(chǎn)的連續(xù)穩(wěn)定運行提供了堅實保障。
小問題里藏著大改進。車床轟鳴里的巧思,螺栓紋路間的智慧,正是破開困局的“開山斧”。他們從細微之處精準發(fā)力,切實破解實際難題,讓每一項改進舉措都落地生根、取得實效,用實際行動續(xù)寫“浪浪山”的動人創(chuàng)效篇章。(龍鋼公司 雷紅磊)